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闡發領會壁厚不鏽鋼管減徑軋製壁厚尺寸增厚的原因

時間(jiān):2022-06-21
跟著年夜容(róng)量火電機(jī)組的增添,特年夜、特厚的不鏽鋼管用量也(yě)隨之年夜幅度增(zēng)添(tiān)。國內今朝僅能出產(chǎn)6000t,年夜部份產物依靠進口解(jiě)決,僅電(diàn)站汽(qì)鍋行業用厚壁不鏽鋼管就有約50萬噸的市場缺口。到(dào)今朝為止,國表裏乃出產商出產的不鏽鋼管的方式都是擠壓成型法,這種方式(shì)能(néng)耗年夜、金(jīn)屬收得率很(hěn)是(shì)低、出(chū)產成本居高不下,今朝國內企業經由過(guò)程近終成型方式出產厚壁不鏽鋼管,在出產過程(chéng)中很好地解決了這(zhè)些問題,可是有嚴重不鏽鋼管的壁厚尺寸增厚的現象,是以必需領會壁厚增厚道理及成因,從而修訂軋督工藝,提(tí)高產物及格率。1出產工藝流程及缺陷厚壁(bì)不(bú)鏽鋼(gāng)管出(chū)產工(gōng)藝流程(chéng)如下:管坯一查驗一切(qiē)割一冷定心(xīn)一加熱一穿孔一(yī)加熱一二次軋製一熱處置一矯直一鋸切頭尾一表裏概況修磨一(yī)探傷一入庫因為二次軋製(zhì)中采用的二(èr)輥可逆式軋機進行軋管,此中厚壁不鏽鋼管采(cǎi)用的(de)是空心減徑軋(zhá)製工藝,壁厚存在(zài)增厚,甚至內(nèi)方現象,如圖1、圖2所示。減徑前壁厚尺寸見表1,鋼管材質為P22,荒管尺寸為219mm。圖l198.5mm×31mm斷麵圖2194mm×40mm斷麵表1減徑前壁厚/mm。經由(yóu)過程比力闡發壁厚平均(jun1)增厚量為1.24mm,鋼管內徑有內方現象。2增(zēng)厚原因闡發鋼管空心體無張力縱軋過程中,一般存(cún)在兩個固(gù)有問題。其一是厚壁不鏽鋼管的壁厚問題。因為(wéi)鋼管徑向(xiàng)壓下,金屬被(bèi)迫向縱向和壁厚標的目(mù)的流動,即在發生縱向延長的同時也呈現壁厚增(zēng)厚(hòu)現(xiàn)象。影響增厚(hòu)值的(de)身分良多,但首要身分為減徑量及其分派(pài),即減徑量越年夜,增厚量也越年夜;開(kāi)軋溫度越高,增厚越年夜。其二(èr),空心體縱軋時,因為孔型底部與啟齒處變形前(qián)提的差(chà)別,會呈現鋼管內方(fāng)(內(nèi)多邊形)問題,二輥縱軋呈現的是內四方,而三輥軋製則呈現內六方,但後者的橫向壁厚不均(jun1)水平年夜年夜(yè)減輕。內方水平,首要與鋼管減(jiǎn)徑量和壁厚係數直接相關,減徑量越年夜、壁厚越厚,內方越嚴重。表2減徑後璧厚/ram3改良後的增厚誠德鋼管有限在850機(jī)組上軋製鋼管空心體,這種出產工藝在國內(nèi)並(bìng)世無雙。因為鋼管口徑較年夜,壁厚較厚,軋製過程中的增厚值(zhí)簡直定尚缺乏依據(jù)。為(wéi)此,手藝人員改良出產工藝,經由過程提高軋(zhá)製溫度,改變軋製壓下規程、點竄軋管孔型等工藝(yì),經由過程一係列的實踐的改(gǎi)良及試探,厚壁不鏽鋼管內概況的(de)質量獲得改善。產物壁厚達到國度尺度要求。恰當削減(jiǎn)總減徑量,提高峻口徑(jìng)厚壁不鏽鋼管的(de)開(kāi)軋溫(wēn)度可以很好地解決此類產物的減徑。孔型設計時應考慮橢圓度合適,應(yīng)盡量削減軋管時的不平均變形。經由過程(chéng)實踐把握各規(guī)格鋼管軋製時的增(zēng)厚紀律,從而調整整(zhěng)個厚壁不鏽鋼管出產工藝。今朝還沒有很是切確的理論計較公式來計較增厚量,實(shí)踐中(zhōng)得出的紀律也很有較強的針對(duì)性!!【文章編纂(zuǎn):http://www.wangtiecheng.com 】

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